联邦制药(内蒙古)有限公司坐落于巴彦淖尔经济技术开发区,是集医药中间体、原料药于一体的现代化综合性制药厂。公司高度重视节能降碳工作,认真贯彻落实国家节约能源有关法律法规要求,牢固树立绿色发展理念,把节能工作贯穿企业发展全过程,生产全流程。近年来公司积极开展技术创新,不断采用节能新工艺、新技术、新设备实现节能降耗,节能效果显著。2021、2022年公司通过淘汰落后设备、余热回收利用、新型节能搅拌技术应用、自动连消系统、智能节电柜等项目的实施,年平均节标煤约12000多吨,减碳约33000吨。
环保车间采用新型高效节能的磁悬浮离心鼓风机替代原有能耗较高、效率较低的罗茨鼓风机,平均节电率23%,年平均节电210万kW•h,降低CO2排放量700吨
发酵车间开展多项技术改造。一是对原有发酵罐传统搅拌器进行优化设计。采用专利技术,将原搅拌叶改为新型节能搅拌器,降低了阻力,在保障生产水平前提下,大大降低了能耗,节电率大于25%,年节电2000万kW•h,降低CO2排放量6630吨。二是采用自动化新型连消技术,增加自动连消系统使用,最终实现种子罐及发酵罐连消全自动化控制并达到节能降耗的目的。通过换热器将消毒后高温物料套用加热低温物料,既节约了消毒耗用蒸汽,又节约了高温物料降温水的使用,年节约蒸汽5280吨,节约循环水53万吨,节标煤608吨,降低CO2排放量1640吨
热电车间在生产过程中会产生大量的乏汽,原有直排造成大量热损失,通过乏汽回收改造,将高压除氧器乏汽回收用于低压除氧器工作蒸汽,进行二次利用,节约热量。年平均节约标煤8400吨,降低CO2排放量22680吨
动力车间盐水机组安装“电超人”智能节电器,可稳定供电电压,过滤瞬变浪涌,畅通线路电流,降低电路温度,改善功率因素,具有节电、安全、保护及延长电气设备使用寿命等多重功效。平均节电率20%,年节电240万kw.h, 降低CO2排放量790吨
2023年公司再投资4000万元,新建沼气焚烧余热利用项目,实现节能降碳,减污降碳协同治理。项目实施完成,年减少标煤消耗13000多吨,年减少CO2排放量约35000吨。
乏汽回收前后
发酵搅拌直驱改造前后
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